Análise da exaustão de fumos em um processo de soldagem manual

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A operação de soldagem evoluiu com o tempo e se trata de uma tecnologia essencial na indústria, direta ou indiretamente seja em pequena ou grande escala. Assim como toda atividade, a soldagem apresenta riscos moderados ou eminentes que podem ser eliminados ou reduzidos a níveis aceitáveis com uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s), treinamento e dispositivos de ventilação e exaustão. O principal efeito prejudicial que carece de estudos para minimizar os danos à saúde humana é a exposição aos gases e fumos que são gerados durante a soldagem. Comumente são utilizadas capelas de exaustão e exaustores portáteis que atuam realizando uma sucção localizada na área imediata a soldagem, contudo esses dispositivos não garantem uma remoção total dos fumos. Na prática, o arraste de gases e fumos podem ser prejudicados pelo leve afastamento do exaustor ou a capela apresentar baixa sucção. Isso leva a dispersão de materiais sólidos e gases tóxicos no ambiente que são inevitavelmente aspirados pelos operadores. Assim, a análise de um sistema de exaustão de fumos de soldagem tem grande apelo. Neste trabalho foi realizado um estudo da geração de fumos e do funcionamento de capelas de exaustão. A geração de fumos foi monitorada no ambiente de soldagem e comparada com o consumo do arame de solda. A exaustão foi avaliada em escala laboratorial usando medidas experimentais e modelagem e simulação. Foi observado que o tempo influencia na geração de fumos e um máximo de 0,2 g de fumos metálicos depositados no ímã após 6 h é encontrado para uma quantidade de arame consumida de 11,8 kg. Outra observação é que uma pequena abertura na capela causa uma grande queda na distância até o arraste. Isto indica que a capacidade de exaurir os gases durante a soldagem deve ser afetada pelo modo como o operador ajusta a abertura da capela e, portanto, deve ser um ponto de atenção durante a soldagem. O modelo desenvolvido mostrou uma boa compatibilidade entre a velocidade ao longo do afastamento da capela e os resultados experimentais permitindo que ele seja empregado para o dimensionamento das capelas de exaustão industriais. Como a empresa alvo do estudo está em fase de implementação da tubulação e aquisição do motor-exaustor essa pesquisa auxiliará a tomada de decisões. Embora não tenha sido avaliado o caso com uma capela das mesmas dimensões, este trabalho auxiliou no entendimento do escoamento de gases e fumos além de ter realizado um levantamento do conteúdo de sólidos ferromagnéticos presentes no ar no ambiente de soldagem.

Descrição

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Engenheiro Químico, no Curso de Engenharia Química da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC.

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